
手動變速器三擋滑行嘯叫的改善
發(fā)布時間:
2015-01-13 10:05
汽車變速器是汽車動力總成傳動系統(tǒng)一個主要的組成部分,其性能和壽命直接關(guān)系到整車的質(zhì)量。隨著國家法規(guī)對整車噪聲的限制日益嚴格,以及汽車購買者對乘坐舒適性的要求越來越高,國產(chǎn)變速器對振動噪聲的控制已刻不容緩。而汽車變速器是一個復雜的傳動系統(tǒng),它由齒輪、軸、軸承、箱體、撥叉、撥叉軸和同步器等零部件組成。在變速器轉(zhuǎn)動過程中,不但會產(chǎn)生與軸轉(zhuǎn)頻相關(guān)的噪聲,與齒輪嚙合頻率相關(guān)的噪聲,還會引發(fā)某些零部件的固有頻率,所以采集到的噪聲信號實際上是以上幾種噪聲的疊加。如果簡單地通過功率譜對信號進行分析,很難找出噪聲源。
本文根據(jù)上海汽車乘用車公司反饋的某自主品牌車型手動變速器(SC30M5C)三擋滑行嘯叫問題(轉(zhuǎn)速1400~2400r/min),列出可能因素并一一進行振動噪聲試驗,識別出主要的噪聲源。在通過對齒輪箱系統(tǒng)振動噪聲產(chǎn)生機理的初探后,對變速器相關(guān)零件進行了優(yōu)化配合,使嘯叫得到良好改善。
現(xiàn)狀
我廠項目組人員對用戶反映的SC30M5C變速器配套的某自主品牌車型三擋帶擋滑行NVH(噪聲、振動與聲振粗糙度)的13階、20階次振動噪聲問題進行檢測。振動噪聲測量儀傳感器布置如圖1所示。
圖1 振動噪聲測量儀傳感器布置
F80#試驗樣車出現(xiàn)“嗚嗚”嘯叫的噪聲,其數(shù)據(jù)測量結(jié)果如下:
1)1、2、3、4擋加速和倒拖滑行正常。
2)3擋勻加速、全油門加速沒問題;加速到3000r/min后倒拖時有噪聲,轉(zhuǎn)速為2400r/min時先出現(xiàn)13階嚙合噪聲,后出現(xiàn)20階疊加噪聲,直到轉(zhuǎn)速1400r/min時噪聲消失,其中轉(zhuǎn)速2000r/min時噪聲最大。
3)反拖頻譜圖(見圖2)中三擋滑行13階次與20階次各有一條光亮帶,主觀評價有明顯嘯叫。
圖2 主觀評價有明顯嘯叫的頻譜圖
針對嘯叫問題,對未出廠的變速器進行檢測,結(jié)果見附表,具體情況如下。
1.狀態(tài)良好
對現(xiàn)有庫存五臺套變速器齒輪抽樣進行檢測(一軸+3擋,中間軸齒輪),結(jié)果符合技術(shù)要求;拆檢檢測F23#變速器,對28#變速器一軸+3擋進行檢測,結(jié)果符合技術(shù)要求,狀態(tài)良好。
2.輕微嘯叫
1)與用戶共同對B90#樣車進行駕評,確認該變速器有輕微嘯叫,狀態(tài)較好。
2)將F23#變速器(拖曳轉(zhuǎn)矩1.0N·m)更換到B90#車上進行駕評,確認2、3擋減速到2000~1500r/min時,變速器出現(xiàn)嘯叫。將F23#變速器拖曳轉(zhuǎn)矩重新調(diào)整為1.9N·m,裝車駕評,嘯叫有改善(很輕微),可接受。
3)抽取合格的兩套齒輪,39#、40#變速器殼體裝箱,裝車駕評,嘯叫輕微,狀態(tài)較好。
4)28#變速器與39#變速器的一軸、3擋齒輪對換后,28#變速器嘯叫很輕微,狀態(tài)較好,39#變速器嘯叫也有改善(輕微),可接受。
5)裝配三臺齒印嚙合好的41#變速器、0925#變速器及42#變速器,裝車駕評,嘯叫有改善(很輕微),可接受。
3.明顯嘯叫
隨機抽取庫存28#變速器,拖曳轉(zhuǎn)矩為1.5N·m,裝車駕評,2、3擋減速到2000~1500r/min時變速器有明顯嘯叫,不可接受;將拖曳轉(zhuǎn)矩重新調(diào)整為1.9N·m,嘯叫無改善。
對有嘯叫和很輕微嘯叫故障的變速器在校驗臺架上進行檢測,無法辨別。用儀器進行NVH測量,結(jié)果都是13階有亮點,與整車狀態(tài)的20階振動不同,可能是試驗臺的振動引起的。因此,目前在校驗臺上無法辨別該嘯叫故障。通過整車NVH測量,確定嘯叫是20階次。
嘯叫原因分析
1.嘯叫診斷分析處理的一般原則
首先不要輕易將汽車變速器拆離整車,再去查找噪聲異常、聲響故障原因。因為汽車變速器的噪聲異常聲響故障與發(fā)動機、傳動軸及變速器內(nèi)部的機械部分都有關(guān)系,出現(xiàn)噪聲異常、聲響故障的可能原因和部位很多,常常采用排除法查找比較對標。因此要把變速器裝在整車上,布置好NVH測試儀與傳感器進行測試,確定產(chǎn)生故障大致部位和原因。
2.階次跟蹤和階次譜分析法
盡管尚不具備相應的軟件條件,但依據(jù)客戶反饋的信息以及整車試驗的結(jié)果,初步針對采集的數(shù)據(jù)進行頻譜圖分析,得出13、17.5和20三個特征階次,其中以20階次的噪聲貢獻量最大。
3.變速器結(jié)構(gòu)分析
SC30M5B變速器的齒輪、軸和軸承的零件結(jié)構(gòu)如圖3所示,整個傳動系中,參與傳動由零件和其余五個軸承(變速器共有兩個短圓柱滾子軸承和五個圓錐滾子軸承)組成。其中,1、3、5、6四個齒輪的齒數(shù)分別為20、27、29、33。一軸外徑圓錐滾子軸承和一軸內(nèi)孔小圓錐滾子軸承滾動體數(shù)分別為14和13,中間軸前端和中部圓錐滾子軸承滾動體數(shù)都為17,中間軸后端短圓柱滾子軸承滾動體數(shù)為12,二軸中部圓錐滾子軸承和二軸后部深溝球軸承的滾動體數(shù)分別為14和12。
由階次跟蹤定理,輸入軸(一軸)的轉(zhuǎn)動頻率為1階,由圖3各齒輪的齒數(shù)和各軸承的參數(shù)計算可得相關(guān)的特征階次。其中三擋齒輪副的嚙合頻率為20階次,一軸軸承的轉(zhuǎn)動頻率為14和13階次,二軸軸承的轉(zhuǎn)動頻率為9.1和7.8階次,中間軸軸承的轉(zhuǎn)動頻率為10.3和7.3階次,綜合試驗數(shù)據(jù)分析和結(jié)構(gòu)分析可知:變速器嘯叫的主要噪聲源是一軸、二軸的錐軸承的裝配配合和三擋齒輪副的嚙合精度不夠。
具體原因分析如下:
1)根據(jù)整車NVH測量確定嘯叫是20和17.5階次(主要是20階次引起嘯叫),分別對應變速器為一軸齒輪20階次及17.5階次。目前一軸測量結(jié)果符合規(guī)范要求。
2)提高一軸齒輪的精度,嘯叫會有所改善。但由于受結(jié)構(gòu)限制,一軸齒輪只能采用剃齒工藝,無法珩磨。
3)齒輪的嚙合斑點,對嘯叫有影響。
4)拖曳轉(zhuǎn)矩對部分變速器嘯叫有影響,但由于錐軸承的調(diào)整要求,拖曳轉(zhuǎn)矩不能太大。
改進措施
中間軸的三擋齒輪采用珩磨工藝,提高齒面光潔度,與目前常嚙合齒工藝一樣,可以進行珩磨試驗。繼續(xù)對涉及的重點零部件(一軸總成、三擋齒輪總成、中間軸)進行裝車駕評排查(NVH測試),以進一步確定造成嘯叫的可能原因。兩臺變速器總成(一臺嘯叫,一臺無嘯叫)做各擋齒輪齒面的嚙合斑點試驗。對目前總成裝配的預緊扭矩進行調(diào)試試驗跟蹤,再對跟蹤的變速器進行裝車評估(NVH測試)。
嘯叫改善后(輕微嘯叫)反拖頻譜圖中只有微弱的亮點,主觀評價沒有問題(見圖4)。
圖4 主觀評價輕微嘯叫的頻譜圖
具體措施如下:
1)對中間軸齒輪進行齒印嚙合,挑選110套齒印好的中間軸裝配。中間軸齒輪進行齒印嚙合,挑選20套齒印好的中間軸,嚴格按照裝配作業(yè)指導書要求,裝配20套變速器。并對其中10套變速器裝配記錄數(shù)據(jù),與變速器一一對應,以便后續(xù)跟蹤。
2)適當減小一軸、二軸錐軸承與一軸、二軸的裝配過盈量。
3)中間軸三擋齒輪采用珩磨工藝,提高齒面光潔度。
通過采取以上措施后裝配的變速器產(chǎn)品得到了用戶較滿意的反饋。
結(jié)語
嘯叫已成為車型研發(fā)中常見的NVH類型,在產(chǎn)品開發(fā)階段,需要在整車上專門搭載振動噪聲測試分析儀器作監(jiān)測,伴以人工監(jiān)聽進行識別,對識別出的嘯叫作分析改善。變速器批產(chǎn)后,我公司通過在變速器總成校驗臺上加裝具有辨別嘯叫功能的新版Discom—Noise Analysis Systems測試分析儀,基本能夠?qū)[叫的產(chǎn)品加以識別,實現(xiàn)良好的在線檢測與過程控制。

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